礦井運輸班次人員由每班21人降至15人;
井下單車周轉(zhuǎn)時間由108小時減至48小時;
車輛周轉(zhuǎn)效率提高50%;
每年可節(jié)約車輛購置費用35萬元;
因運輸事故影響的生產(chǎn)時間由每月591分鐘降至260分鐘;
預(yù)計全年創(chuàng)效394萬元。
一連串?dāng)?shù)字是楊村煤礦對礦井運輸、車輛周轉(zhuǎn)改善后的成效,該項目被該礦評為2024年精益改善“優(yōu)秀大項目”。
“運轉(zhuǎn)班工人占比50.8%,維修人員僅26人。運輸設(shè)施配件方面月度費用約2.2萬元,運輸設(shè)施配件存在較大缺口且經(jīng)常存在到貨不及時現(xiàn)象,造成運輸設(shè)施維護(hù)不及時。”運搬工區(qū)技術(shù)主管賈青宵介紹說,井下大巷巷道斷面設(shè)計最窄處僅3m,擴(kuò)大大巷尺寸造價過高。去年運輸事故影響生產(chǎn)時間平均591分鐘/月,井下單車周轉(zhuǎn)時間平均為108小時。
該項目改善前,運輸人員占用多、設(shè)備維護(hù)量大,運輸事故影響生產(chǎn)時間長、車輛周轉(zhuǎn)時間長,既存在安全風(fēng)險又影響礦井生產(chǎn)效率。為解決以上問題,該礦設(shè)立《提高車輛周轉(zhuǎn)效率、減少運輸事故影響時間》精益改善項目。
項目成立后,該礦成立項目組,明確責(zé)任分工。從人、機(jī)、料、環(huán)、測5個維度調(diào)研礦井運輸方面存在的問題,梳理現(xiàn)狀問題清單。通過頭腦風(fēng)暴集中討論、現(xiàn)場寫實求證等方式明確了自動化程度低、人工干預(yù)多,運輸崗點多且分散,裝卸人員標(biāo)準(zhǔn)低、物料裝封車不合格,電機(jī)車年限老、故障多、運轉(zhuǎn)高等18項末端因素,并確定8項主要原因。
精益項目組集中討論并逐一制定解決方案,多措并舉提升運輸效率。
說了就干,定了就辦。該礦通過多能工培養(yǎng),職工由人手1證達(dá)到人手3證以上,培養(yǎng)一專多能人才,實現(xiàn)了一崗多能、一人多崗。設(shè)立地面集控室取代井下調(diào)度站,由值班人員和1名調(diào)度員共同完成井下車輛調(diào)度工作,每班次可減少1名調(diào)度員。建設(shè)智能物流系統(tǒng),實行入井物料清單制度、安裝車輛定位裝置,實時掌握車輛信息,精準(zhǔn)車輛調(diào)度,當(dāng)班運輸車輛兩日內(nèi)回收。將氣控道岔改為司控道岔,電機(jī)車司機(jī)變換車道時不再減速下車操作氣控箱,運輸效率提升約20%。開展全員生產(chǎn)維護(hù)、設(shè)備自主保全,優(yōu)化包機(jī)責(zé)任制,加強(qiáng)設(shè)備日常點檢,確保設(shè)備維護(hù)到位,降低設(shè)備隱患,設(shè)備完好率達(dá)到98%。提高運輸設(shè)備設(shè)施周轉(zhuǎn)復(fù)用率,每月完成修舊利廢約9萬元,全年預(yù)計108萬元。
“因運輸事故影響的生產(chǎn)時間由每月591分鐘降至260分鐘,按產(chǎn)量92噸/時核算創(chuàng)造效益92噸×5.52小時×12月×500元/噸≈305萬元?!痹摰V運行管理部副部長葛海峰算起這筆賬來自豪地說道。
截至11月底,此項目已順利結(jié)項,為礦井創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,是該礦扎實推進(jìn)市場化精細(xì)化深度融合、走深走實的又一生動實踐。
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